經(jīng)過智能化技術(shù)改造后,武漢格力工廠控制器智能化新生產(chǎn)線工人減少,效率提升。
工作人員對出廠的每個控制器進行檢測。
格力電器控制器分廠主要生產(chǎn)“空調(diào)大腦”。8月22日,長江日報發(fā)文人在該廠看到,絕大多數(shù)設(shè)備上都印有“格力制造”,生產(chǎn)線“火力全開”,每天分為兩班滿負荷生產(chǎn)。
“寧可慢一點,也要堅持自主創(chuàng)新?!备窳﹄娖魑錆h負責人介紹,從“我國制造”走向“我國智造”,公司一直強調(diào)創(chuàng)新,走智能化數(shù)字化發(fā)展之路。“半成品的庫存多、數(shù)據(jù)不準、自動化程度低,在智能化改造前,格力面臨的制造過程中的問題與大部分的電子車間是一樣的?!笨刂破鞣謴S廠長王增杰介紹,通過對控制器生產(chǎn)全流程進行自動化、數(shù)字化、智能化的方案設(shè)計、實施、改造,最終實現(xiàn)控制器產(chǎn)品智能化精益生產(chǎn),將這套技術(shù)先進的智能化生產(chǎn)線率先落地在武漢格力工廠投用;同時還聯(lián)合高校開展大數(shù)據(jù)應用和機器自學習算法研究,實現(xiàn)使用機器學習代替人工判斷,進一步提升了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。
經(jīng)過智能化技術(shù)改造后,武漢格力工廠成為華中地區(qū)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完備的空調(diào)生產(chǎn)基地,其控制器智能化新生產(chǎn)線可減少工人50~80人,效率提升15%,半成品原材料庫存周期從72小時下降到48小時。
長江日報發(fā)文人周超 通訊員伍思夢 攝影報道
來源: 長江日報